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第145期 2006年7月15日 第二版 |
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经过制泥车间全体员工的不断努力,本着持续改进的态度,加强全过程的工艺质量控制,6月份查铁工艺符合率达到了99.10%,使用池水份工艺符合率达到了93.90%,全车间工艺符合率达到了97.87%,均达到了考核指标。 但是随着气温的不断升高,做好干硬泥的防范工作显得尤为重要,在严格工艺控制的基础上,继续坚持对练泥皮带和档板的及时清洗,对加泥斗和练泥机加泥口的清掏,减少泥段的楞角和毛刺,从源头上杜绝干硬泥的产生。并针对质管部和电瓷技术部在工艺检查中发现的问题,结合车间自查情况汇总,采取具体可行的措施和办法重点加以解决。定期对各操作人员进行岗位培训,不断提高其质量意识和操作技能,加强车间的工艺巡检和监督,通过努力使员工责任心更强,作业行为更加规范化。根据原始记录和工艺控制报表,随时掌握各项工艺参数的动态表现,发现隐患及时排除,以满足工艺要求,保证生产需要。车间每天检查操作工对皮带尖角毛刺的清理记录和实物,对榨泥盖布及时进行冲洗和定期更换,对皮带及皮带挡板,加泥斗,练泥机加泥槽和蓖子进行重点清理和检查,从源头上减少泥料生产过程中铁杂质和干硬泥的二次污染,进一步提高泥料的洁净度。及时发现质量隐患的细枝末节,做好上下道工序的沟通,保证泥浆的水份和细度控制,减少泥料中的铁杂质含量,进一步提高泥料质量,通过我们的不懈努力,坚决不让一段不合格泥料流入下道工序,全力保证电瓷车间和瓷套车间的正常生产。 |
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《西瓷人》报 主办:西安西电高压电瓷有限责任公司 |
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