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第148期 2006年10月15日 第一版 |
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西瓷公司原是一个耗能大厂,在“九五”末期和“十五”期间,该公司想方设法挖掘自身潜力,以企业技术改造为突破口,积极寻求降低能耗的方法措施,通过这些措施的实施,不仅使企业的能源消耗大幅度下降,而且在节约能耗的过程中变废为宝,每年可为企业节约资金上千万元,为企业创造了可观的经济效益和环境保护效益。 以前“泥吧厂”、“国家重点能耗单位”是职工们对西瓷公司的形象概括,但是随着市场经济的发展,给企业提出了新的要求,为了适应社会发展需要,提高企业自身的综合竞争能力,西瓷公司加紧了发展的步伐,而且在企业发展的同时一直把节能降耗工作作为一个重点。在“九五”末期和“十五”期间,把“开发与节约并重,节约优先。大力推进节水、节电、节气(汽)及新材料、新技术应用工作。”作为企业节能工作的长远规划和目标,并提出了:增强节约意识,加大宣传教育力度,大力提倡节约,杜绝浪费;加快结构调整,大力发展循环经济,加强能源和资源的综合利用;依靠科技进度,不断增强自主创新能力,有效发挥先进技术在节能降耗中的特殊作用;加强节能管理,严格执行节能管理制度,完善节能目标的考核体系,落实节能的管理责任等四项目标,及时成立了能源管理机构,围绕节能的四项要求安排具体目标。一九九五年开始在废水处理上下工夫,于同年九月底建成环保综合利用分厂。每天可处理废水560m3。截至2005年底,已累计处理废水约16.8万立方米,回用水4万立方米,通过环保分厂回收废泥2600吨,生产球石480吨,生产低压电瓷360
吨,综合利用产值288万元。2002年至2004年西瓷公司在能源上下工夫,对原有设备设施进行改造,2002年将年耗煤量在15000吨、污染环境较大的煤气站进行了拆除。2003先后拆除了能耗高污染严重的老式隧道窑、圆窑和抽屉窑。至今相继投资3000余万元建成了10座低耗能的新型天然气窑炉。2004年西瓷公司停止了锅炉房的运行。在这些项目实施后使原煤量大幅度下降。此外,西瓷公司在这些新项目上下工夫,挖掘更深的潜力。2005年对厂区集中供热回水进行了改造利用,年节约蒸汽量5760吨,每年为企业节约蒸汽费用44万元。2005年投资对10#、11#窑炉余热进行利用,对棒型车间三间坯件干燥烘房进行改造,使产品干燥周期缩短了1/3,每年可节约蒸汽量1560吨,每年又可节约蒸汽费开支12万元。2005年,投资利用新型燃烧技术,新建了8座天然气直燃式干燥烘房,每年降低能源费用支出50余万元。除此之外,西瓷公司还对用电负荷较大的设备进行变频技术改造,对关键设备冷却水进行了循环利用。工夫不负有心人,这几年下来,光通过节能降耗这项工作就为企业赢得了可观的经济效益,而且这些项目利国利民,改善了现场环境的同时保护了生态环境,具有更大的环境效益。为了使节能降耗工作为企业带来更大的效益,西瓷公司在“十五”期间完成五个多项目的基础上又制定了新的“十一五”目标,计划实施回水利用、烘房热源改造、废水处理能力扩建及深度处理等五个项目,项目实施后年可为企业节约资金400余万元。 (杨奇飞) |
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《西瓷人》报 主办:西安西电高压电瓷有限责任公司 |
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